“浆态床单元在7月完成试压包3.6个,8月发力突击后渣油加氢日均完成试压包6.1个,提效明显,接下来,大家要更加高标准,同心协力,高质量完成浆态床单元试验工作。”9月1日,茂名石化工程管理部质量安全室副主任、党员崔光伟在新装置现场喊话,对试压工作作了强调。
不让任何“难点”成为新装置建设的“硬伤”,敢啃“硬骨头”,这是崔光伟坚持的工作作风。在公司产品结构优化项目建设中,他更是急建设和开工准备所急,紧盯现场,用心思考,创新管理,致力解决产品结构优化项目建设质量、安全与进度难题,取得了良好效果。
创新思路加快管道施工进度
浆态床渣油加氢装置厚壁管线多,有9000多道焊缝计划采用100%PA+30%RT复核的方案检测。由于RT检测耗时长,导致积压量过大影响了管道施工。怎么办呢?崔光伟开动脑筋,思考怎么能解决难题,加快管道施工进度。
心动不如行动!崔光伟反复思考后,认真分析已完成的690道焊缝检测数据,认为两种检测方法对缺陷的敏感性基本一致,RT复核作用不大。
今年6月1日,总部质量监督总站专家到公司提供服务。崔光伟心想,“这是个探讨交流的好机会”,马上虚心请教自己的论证。总部质量监督总站专家听了崔光伟的建议后,认真分析690道焊缝检测数据等资料,并到检测单位现场察查看片子和图谱,经过深入讨论后,认可了崔光伟的论证。于是,崔光伟向公司提出了取消30%RT复核的建议,经过层层审核同意后实施,减少了近2000道焊缝RT检测,在质量保证的前提下,既加快了管道施工进度,又能减少RT检测费用约40万元。
开发新流程提高质量管理效率
“工程建设也要用好信息化,才能更好地提高质量管理效率。”崔光伟对工程建设的信息化应用非常上心,总会提醒科室人员加强新流程开发管理,督促各项目的生产单位、监理、施工单位用好简道云平台,做好跟踪闭环管理。
崔光伟在简道云上开发了工程质量验收流程,实现了工程质量验收流程化、信息化,对工程质量的监管更直接、更有力、更高效,解决了“验收记录现场难同步、质量影像资料难留存、质量管理信息难整理、质量情况分析难量化、质量管理责任难追溯、验收工序繁多难监控”等六大质量管控难题。
至今,共在产品结构优化项目完成质量验收监管8000多次。目前,这一方法已在公司所有工程项目推广使用。
瞄准难点破解检测和试压矛盾
目前,浆态床渣油加氢装置建设进入冲刺的关键时期,崔光伟紧盯现场,查找管理盲区加以改进,及时处理质量验收与施工进度的矛盾,特别是合理有效解决了检测和试压工作的难点。
崔光伟针对检测影响试压工作推进难题,通过召开专题会、到检测单位督战、推动每日检测任务上墙销项、现场逐道焊缝核查、勤检查加严考核、特殊情况特事特办甩项试压等方法,有力推动工作,轻油单元246个试压包在8月25日全部完成水压试验;浆态床单元累计已完成416个,完成率为64.2%,做到了质量可靠且不影响主线。(张亚培)
