“怎么上去检查高压法兰呢,还要把DN600的配对钢圈送上去。”重油加氢车间外操梁国富心中嘀咕。
原来,浆态床渣油加氢装置循环氢脱硫塔C1202塔体高、现场框架的通道狭窄,一时无法通过步梯直接上到塔顶位置,梁国富正在想办法检查塔顶人孔回封前的高压法兰。
随着浆态床渣油加氢和轻油联合加氢两套装置中交日期临近,高压法兰高质量安装决定装置能否顺利开车。为此,重油车间迅速成立高压法兰验收小组,由党员设备副主任陈慧群为组长,共15名责任心强、技术过硬的人员组成,他们抱着“功成不必在我,功成必定有我”责任担当,势必啃下这块硬骨头。
由于装置的高压设备供货厂家达到10多家,受疫情影响,外部厂家进厂难,前期部分高压法兰验收,是采用发现一个问题处理一个问题方式,但这样耗时长、效率低,严重影响安装进度。
为了加快安装进度质量,针对当前设备本体高压法兰仍有850组,它们口径大小不一、安装位置高低起落,贯穿两套新装置现场,车间主任谢志翔召开专业碰头会,深入讨论、理清思路,采取“集中检查显化问题、同步集中整改”策略,拟定高压法兰预检查方案,与施工方联合开展高压法兰预检查。
5月8日开始,重油车间联合中石化十建公司对动静设备850组高压法兰的质量开展预检查,截至5月22日,共检查发现高压法兰质量问题143项,并委托专业队伍整改。
车间在做好预检查出来的高压法兰问题同时,也深入介入监督高压法兰安装质量。
“这个法兰赶紧还没拆开检查。”外操陈杰斌着急地向施工单位说。5月13日,陈杰斌在检查至压缩机区时,发现新氢机B机K1501B一级分离器进气口法兰没有验收签名,他立即穿好安全带,爬上脚手架,用手电一寸一寸的照着检查,在确认进气口两片法兰未验收后,他马上联系该区域施工单位将其拆开检查,发现八角垫损伤严重,有多处贯穿性划痕,设备配对法兰密封面存在严重缺陷,并立即要求整改。
为了确保高压法兰安装质量,高压法兰验收小组成员,每天7时30分到达岗位,一个书包一本资料一杯水,扎根现场,施工不停,检查验收不停,它们克服炎热天气,每天来回在装置各大设备检查。陈慧群牵头开展2次高压法兰现场技术培训、3次现场协调会,亲自教授高压法兰质量检查标准,同时用工作清单压实分包商的责任,提升分包商高压法兰安装的执行力。设备员刘广凯、谭鑫,每天深入现场检查,发现施工人力配合不到位、工器具准备不足、高压法兰保护不到位等问题;班长吴金源、外操周云飞等每天检查现场高压法兰安装,做到点点有检查、有签名、有确认。
截至5月28日,验收小组查出各类高压法兰问题200多项,并及时做好跟踪整改。(陈敏章 张梦瑶)
